BAC1141类产品修边方法的改善
发布日期:2023-12-27
BAC1141类产品修边方法的改善
1 飞边形成的原理
橡胶制品的常规生产,是在高温、高压下利用模具将未硫化的胶料形成粘稠流体,在硫化期间充满型腔。经过规定的时间后成型出既定尺寸和形状的产品。为了避免出现缺胶,填充在模具里的胶料必定多于型腔里的胶料。这些过量的胶料从P.L.面溢出硫化形成溢胶,俗称飞边。为了得到外观规整、漂亮的产品,有必要将飞边去除,这一工序习惯称之为修边。
2 手工修边的缺点
目前我司正在学习和推行丰田生产方式(TPS)。在成型现场我们发现,一些产品的加工流程是先成型,再转移场地进行手工修边。这一现象不但会造成搬运的浪费,同时手工修边存在生产效率低、质量稳定性差的缺点;而且成型员工的工作负荷存在不足,是一种“人等设备”的浪费。
3 修边工序的改善
针对这个现象,我们通过对成型现场相关数据的精细测算,对修边工艺路线进行了调整。将“专人单独场地修边”转移至成型工序,由成型工负责修边。这一调整成功地解决了搬运浪费的问题,同时由成型工来完成修边工作,也杜绝了“人等机器”的浪费。
然而由于增加了成型员工的修边工作,产品漏修和损伤的情况时有发生。我们有必要对此工序进行进一步的改善。为此,技术部尝试对产品BAC1141的修边方式引入“冲切修边”,将现有的“手工修边”作业方式调整为自动冲切作业方式。
改善前
手工修边,由2人对产品进行逐个修边,每条产品共用70秒,工作效率低、产品损伤偶有发生。
改善后
冲切修边,由成型操作工1人操作,内孔和外圈分2次冲切,每条产品共用40秒,工作效率高、产品质量稳定。
4 改成成果评估
冲切修边方式的引入,每条产品修边工时由原来的70秒减少到40秒,生产效率提升43%,同时有效保障了产品的质量。
精益生产,杜绝浪费,我们将冲切修边工艺在同类产品生产中横向推广;多动脑、勤思考,持续改善,降本增效,为公司创造更高的价值。
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